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環(huán)丁砜劣化再生系統(tǒng)是以抽提裝置系統(tǒng)中的貧溶劑為原料,采用離子交換技術(shù)脫除系統(tǒng)中的酸性介質(zhì),使環(huán)丁砜溶劑的質(zhì)量提高,降低因環(huán)丁砜溶劑劣化而導(dǎo)致的腐蝕問(wèn)題。該技術(shù)的使用曾對(duì)溶劑質(zhì)量改善起到了積極作用,在以環(huán)丁砜為溶劑的芳烴抽提裝置中具有重要的地位。

某廠芳烴廠環(huán)丁砜劣化再生系統(tǒng)于20058月份建成投用,設(shè)計(jì)處理能力6.0t/h,為系統(tǒng)中循環(huán)溶劑量的2.4%,是目前國(guó)內(nèi)較大的單套環(huán)丁砜溶劑劣化再生系統(tǒng)。該工藝采用大孔弱堿性陰離子交換樹(shù)脂。樹(shù)脂年平均裝填量為56噸,每年更換2臺(tái)次。自2009年12月以來(lái)發(fā)現(xiàn)樹(shù)脂使用活性有所下降,失效較快等問(wèn)題,不利于系統(tǒng)中的環(huán)丁砜溶劑的質(zhì)量改善。

1. 離子交換樹(shù)脂的性能比較

1.1 離子交換樹(shù)脂的特點(diǎn)

劣化環(huán)丁砜再生樹(shù)脂用于離子交換技術(shù),其性質(zhì)非常關(guān)鍵。從工業(yè)應(yīng)用角度考慮,所選用樹(shù)脂應(yīng)具備以下特點(diǎn):

(1)物料處理量大;

(2)功能基穩(wěn)定;

(3)再生容易;

(4)重復(fù)性好,使用壽命長(zhǎng);

(5)優(yōu)良的操作性能。

1.2 幾種離子交換樹(shù)脂性能比較

目前國(guó)內(nèi)用于環(huán)丁砜劣化再生工藝的樹(shù)脂主要有:ND900、DNA99、D301以及杭州爭(zhēng)光樹(shù)脂有限公司生產(chǎn)ZGA451。這幾種樹(shù)脂的性能比較如表1。

由表1可以看出,樹(shù)脂ND900、ZGA451和D301這三種堿性樹(shù)脂由于受到堿性功能基團(tuán)的影響,它們吸附H酸的能力較高,而且它們都呈強(qiáng)極性,可以吸附系統(tǒng)中帶酸性的硫磺酸基團(tuán)的H酸,而磺酸基團(tuán)的存在正是芳烴抽提裝置中環(huán)

丁砜溶劑劣化的根本原因之一,因此理論上來(lái)說(shuō)這三種堿性樹(shù)脂都可以用于環(huán)丁砜劣化再生系統(tǒng)中,但出于對(duì)系統(tǒng)中不能有Cl-的存在以及交換容量的考慮,最終芳烴廠環(huán)丁砜劣化再生系統(tǒng)選用的樹(shù)脂為ZGA451。

表1 幾種規(guī)格樹(shù)脂性能

型號(hào)性能ND900DNA99ZGA451D301
類型大孔弱堿性陰離子交換樹(shù)脂氨基修飾超高交聯(lián)大孔吸附樹(shù)脂大孔弱堿性苯乙烯系陰離子交換樹(shù)脂大孔弱堿性苯乙烯系陰離子交換樹(shù)脂
表面極性強(qiáng)極性極性強(qiáng)極性極性
比表面積,m2?g-1934.0819.1962.5
平均孔直徑,mm4.51.21.2
功能基R-N(CH3)2R-N+H(CH3)2Cl-R-N(CH3)2R-N+H(CH3)2Cl--NH(CH3)2OH-N(CH3)2
微孔面積,m2?g-18.1463.3475.7529.0
微孔體積,ml?g-10.0030.2090.2210.241
全交換容積mol?g-14.901.51≥5.04.8


2. 樹(shù)脂失效的特征

芳烴廠劣化環(huán)丁砜再生系統(tǒng)自2005年8月投用以來(lái),一直使用杭州爭(zhēng)光樹(shù)脂有限公司生產(chǎn)的大孔弱堿性陰離子交換樹(shù)脂,型號(hào)為ZGA451。自2009年12月之前該型號(hào)樹(shù)脂使用效果較好,能夠較好地改善系統(tǒng)中環(huán)丁砜溶劑的質(zhì)量,使溶劑PH值保持在8.3以上,且溶劑的顏色呈淡黃色,與新鮮溶劑沒(méi)有區(qū)別,但從2009年12月開(kāi)始發(fā)現(xiàn)樹(shù)脂在使用過(guò)程中活性下降較快,失效現(xiàn)象明顯。

2.1 樹(shù)脂進(jìn)出口溶劑PH值無(wú)明顯改善

衡量樹(shù)脂是否失效的一個(gè)重要參數(shù)就是樹(shù)脂再生塔進(jìn)口(系統(tǒng)中的溶劑)及出口的溶劑PH值差。正常情況下,樹(shù)脂塔進(jìn)出口的PH值差一般在1.5-3,新樹(shù)脂或再生后樹(shù)脂使用初期其進(jìn)出口PH值差一般較高,接近3,隨著環(huán)丁砜溶劑交換量的不斷增加,其差值會(huì)緩慢下降,到了使用末期,其差值會(huì)逐漸接近于1.5,此時(shí)說(shuō)明樹(shù)脂需要恢復(fù)活性處理。如新樹(shù)脂或剛再生后樹(shù)脂投用后,其進(jìn)出口溶劑PH值差低于1.5,說(shuō)明樹(shù)脂的活性不夠或失活現(xiàn)象明顯,此時(shí)樹(shù)脂不能起到改善溶劑PH值的作用。

圖1為2009年12月4日新樹(shù)脂投用后,樹(shù)脂塔進(jìn)出口溶劑PH值變化情況。從圖中可以看出,其進(jìn)出口PH值差平均僅為0.3左右,達(dá)不到預(yù)期的效果,幾天后400#系統(tǒng)中的溶劑PH值不斷下降,曾一度跌倒7.0,溶劑的顏色由原先的淡黃色逐漸變深,后在每日添加適量的單乙醇胺(NEA)后(約3-5升),系統(tǒng)中循環(huán)溶劑的PH值才逐漸恢復(fù)到最佳狀態(tài),由此說(shuō)明樹(shù)脂失效明顯。


 

圖1 樹(shù)脂塔進(jìn)出口溶劑PH值比較

2.2 樹(shù)脂進(jìn)出口溶劑的酸值持續(xù)偏高

2、圖3及分別為樹(shù)脂失效前后系統(tǒng)中的溶劑酸值的比較。

由圖2可以看出,失效前系統(tǒng)中溶劑酸值平均為0.0015 mgKOH/g,現(xiàn)場(chǎng)觀察溶劑的顏色為淡黃色(接近于無(wú)色),在此期間并未向系統(tǒng)中添加單乙醇胺,這說(shuō)明系統(tǒng)中的溶劑質(zhì)量非常好。

 

圖2 失效前系統(tǒng)中溶劑的酸值

按理說(shuō),新樹(shù)脂投用后,由于其活性較高,脫酸的效果較好,樹(shù)脂塔進(jìn)出口溶劑的酸值均應(yīng)該呈緩慢下降趨勢(shì),而失效的樹(shù)脂則大不一樣,其進(jìn)出口酸值改變不大而且偏高,由圖3可以說(shuō)明這一點(diǎn)。圖3中,由于樹(shù)脂失效的原因,其進(jìn)出口溶劑的酸值均偏高,平均在0.017 mgKOH/g左右,要較正常值0.0015mgKOH/g上升了0.0155mgKOH/g,而且在短時(shí)間內(nèi)仍然呈緩慢上升的趨勢(shì),因而不利于系統(tǒng)中的酸性脫除。


圖3 失效后樹(shù)脂再生塔進(jìn)出口溶劑的酸值比較

2.3 樹(shù)脂使用周期較短

樹(shù)脂失效的另一個(gè)特征為使用周期短。新樹(shù)脂從使用到更換的周期一般為1年,平均再生周期約為3個(gè)月,而失效的樹(shù)脂平均使用壽命僅為6-8個(gè)月,再生較為頻繁,平均1個(gè)月就需要再生一次,而且再生后的效果較差。

3. 影響樹(shù)脂失效的原因分析

3.1 不飽和烴的影響

大量的不飽和烴存在會(huì)對(duì)溶劑質(zhì)量有一定的影響,它能夠在系統(tǒng)操作條件下形成聚合物及微量的酸性介質(zhì),從而導(dǎo)致溶劑質(zhì)量下降,雖然微量的不飽和烴對(duì)溶劑質(zhì)量變差并不明顯,但是當(dāng)不飽和烴達(dá)到一濃度后會(huì)產(chǎn)生羧酸類酸性介質(zhì),增加了溶劑中酸根離子,使樹(shù)脂吸附酸根的能力相對(duì)下降,進(jìn)而導(dǎo)致系統(tǒng)中溶劑PH值持續(xù)處于較低狀態(tài)。表2為2009年12月初新樹(shù)脂更換前后2個(gè)月原料(S0411)及循環(huán)返洗液(S0412)中的不飽和烴的數(shù)據(jù)對(duì)比,發(fā)現(xiàn)在新樹(shù)脂投用后,抽提裝置400#原料和循環(huán)返洗液中的不飽和烴含量均大幅上升,平均分別上升了720.9 mg/100g和5326.51mg/100g,這也為在抽提條件下產(chǎn)生羧酸類酸性介質(zhì)創(chuàng)造了條件。

表2 樹(shù)脂失效前后原料及返洗液中的溴指數(shù)比較

項(xiàng) 目日 期分析樣點(diǎn)溴指數(shù)(mg/100g)
最高最低平均
09.10-09.11S0411230616551860.6
S0412165341074612659.19
09.12-10.01S0411308120102581.5
S0412212591138717985.7

3.2 溶劑PH值太高或太低

環(huán)丁砜抽提裝置中酸根離子一般存在于溶劑和水中,由于其存在的狀態(tài)(分子、離子、絡(luò)合物)及溶解度的差異,從而影響樹(shù)脂的吸附效果,在實(shí)際的離子交換過(guò)程中,樹(shù)脂孔道內(nèi)PH值決定了表面弱堿性功能基的質(zhì)子化程度,并影響了酸根離子在樹(shù)脂上的交換行為,見(jiàn)圖4和圖5。

圖4 PH值對(duì)ZGA451樹(shù)脂吸附酸根的影響

圖5 PH值對(duì)D301樹(shù)脂吸附酸根的影響

由此可以看出,在不同PH值情況下,樹(shù)脂吸附分?jǐn)?shù)的變化不同。在PH值等于4左右時(shí)吸附分?jǐn)?shù)最高,吸附效果最好??梢?jiàn)PH值過(guò)高或過(guò)低均不利于ZGA451和D301樹(shù)脂的吸附。PH值低,酸根以分子的形式存在,不利于離子交換的進(jìn)行;PH值高,在中性或堿性環(huán)境下,樹(shù)脂對(duì)酸根的吸附親和力降低,吸附量下降。而事實(shí)是,在以環(huán)丁砜為溶劑的芳烴抽提裝置中,為了防止溶劑的PH值低而導(dǎo)致的設(shè)備腐蝕問(wèn)題,必須控制系統(tǒng)中的溶劑PH值呈中性或弱堿性,因而導(dǎo)致了樹(shù)脂吸附酸根離子的效果變差。

3.3 氯離子的影響

氯離子是環(huán)丁砜抽提裝置腐蝕的重要因素之一。國(guó)內(nèi)某抽提裝置對(duì)系統(tǒng)中垢物進(jìn)行定量檢測(cè)的數(shù)據(jù)也說(shuō)明了這一點(diǎn),見(jiàn)表3。表中垢物的主要成分為磺酸鐵鹽和含氯化合物等腐蝕產(chǎn)物。而氯離子主要來(lái)源于上游裝置催化劑的流失,其隨原料進(jìn)入抽提裝置后并以離子的形態(tài)存在于溶劑和水中。當(dāng)系統(tǒng)中的Cl-的濃度到達(dá)15×10-6以上時(shí),會(huì)導(dǎo)致樹(shù)脂吸附氯離子達(dá)到飽和狀態(tài),從而使得樹(shù)脂吸附氯離子的效果變差。圖6為樹(shù)脂塔進(jìn)口Cl-濃度為25×10-6時(shí),樹(shù)脂塔出口Cl-含量高達(dá)22.5×10-6,說(shuō)明較高的氯離子含量不利于樹(shù)脂對(duì)其進(jìn)行吸附。

表3 芳烴抽提裝置中垢物元素分析[2]

樣品名稱汽提塔垢樣貧富溶劑換熱器垢樣溶劑再生塔垢樣
Fe49.0061.6763.84
Cl19.4014.5624.56
Si0.8202.4641.710
S0.4162.1801.660
Al0.0900.0320.040
Mn0.0400.0200.020
Cr0.0200.0800.090
Cu0.0960.058

             

圖6 離子色譜法測(cè)定樹(shù)脂塔出口環(huán)丁砜中的痕量陰離子

為了進(jìn)一步證實(shí)氯離子的影響,我們委托南京化工大學(xué)對(duì)之前原料存樣、回收塔底環(huán)丁砜溶劑存樣和2009年12月底的樣品進(jìn)行Cl-項(xiàng)目的分析,發(fā)現(xiàn)存樣中的Cl-含量分別為≤1μg/g和8μg/g,而12月底樣品中的Cl-含量則分別為6μg/g和29μg/g,這正好與新樹(shù)脂投用后效果差的時(shí)間較為吻合,說(shuō)明Cl-含量高對(duì)樹(shù)脂的活性有較大的影響

3.4 氧的影響

氧本身對(duì)樹(shù)脂的活性并沒(méi)有直徑影響,但氧的存在會(huì)加速環(huán)丁砜溶劑降解和劣化,進(jìn)而產(chǎn)生大量的磺酸類等酸性介質(zhì),使劣化再生樹(shù)脂吸附陰離子快速達(dá)到飽和狀態(tài),因而造成了樹(shù)脂失活,再生效果變差。圖7可以看出,在相同溫度下,環(huán)丁砜在空氣中的分解速率是在N2中的5倍,充分說(shuō)明了氧氣的存在對(duì)環(huán)丁砜溶劑保護(hù)極為不利,也就是說(shuō)氧的存在大大加速了環(huán)丁砜的劣化過(guò)程,可以使環(huán)丁砜的PH值快速下降,進(jìn)而會(huì)對(duì)設(shè)備造成嚴(yán)重的腐蝕。

圖7 環(huán)丁砜在N2和空氣中的降解速率[3]

自2009年12月400#系統(tǒng)中的溶劑PH值下降后,車間多次組織力量對(duì)真空系統(tǒng)進(jìn)行泄漏檢查,未查出可疑漏點(diǎn),且自11月初開(kāi)始該裝置的真空泵就一直處于停運(yùn)狀態(tài),而系統(tǒng)真空度保持較好,因此系統(tǒng)中存在漏氧的可能性較小。那么是否有氧或游離氧進(jìn)入系統(tǒng)呢?答案是肯定的:11月下旬開(kāi)始由于重整料供應(yīng)不足,該裝置的DA302塔持續(xù)補(bǔ)FB301罐料供抽提裝置使用,而且補(bǔ)料量較大,約為20-25m3/h,因該罐氮封系統(tǒng)較差,其中的游離氧質(zhì)量分?jǐn)?shù)約在5-8μg/g之間,以往也曾出現(xiàn)過(guò)FB301補(bǔ)料而導(dǎo)致的溶劑質(zhì)量快速下降的情況。

4. 改進(jìn)措施

4.1 存在的問(wèn)題

環(huán)丁砜劣化再生系統(tǒng)進(jìn)料泵GA492設(shè)計(jì)流量為6.0噸/小時(shí),僅為系統(tǒng)循環(huán)溶劑量的2.4%,如將系統(tǒng)中全部溶劑經(jīng)過(guò)劣化再生系統(tǒng)處理一次約需要60天左右,因此溶劑實(shí)際再生量太小,不利于樹(shù)脂效率的提高。

另外,自2009年12月ZGA451樹(shù)脂使用效果不佳以來(lái),在不加單乙醇胺的情況下,新樹(shù)脂使用2-3天后,系統(tǒng)中溶劑PH值由7.5以上快速下降至7.0,甚至低于6.5以下,不利于溶劑質(zhì)量的改善,且再生后樹(shù)脂活性恢復(fù)不理想,使用效果就更差,除非系統(tǒng)自身溶劑質(zhì)量維持得非常好,如:2010年大檢修以后,系統(tǒng)溶劑就維持得特別好,在FB301不補(bǔ)料及不添加單乙醇胺的情況下,系統(tǒng)中溶劑PH值可以長(zhǎng)時(shí)間維持在8.0左右,溶劑顏色接近于無(wú)色,非常清澈,即使FB301少量補(bǔ)料的情況下,單乙醇胺的添加量也很少,平均為每天約1-2升。

5. 結(jié)論

在工藝條件下,不飽和烴的累積及游離氧的存在均容易產(chǎn)生酸性介質(zhì),使系統(tǒng)中的酸根離子大幅增加,實(shí)際上超出了樹(shù)脂吸附酸根離子的能力,從而導(dǎo)致樹(shù)脂失效。另外,當(dāng)系統(tǒng)中溶劑PH值太高或太低以及氯離子含量太高時(shí),樹(shù)脂吸附陰離子的效果不是太理想,不利于對(duì)環(huán)丁砜溶劑質(zhì)量的進(jìn)一步改善。

參考文獻(xiàn):

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[2]喬偉新,劣化環(huán)丁砜再生技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用[J].煉油技術(shù)與工程,2008-4,38(4):17-20.

[3]章炳華,芳烴抽提裝置設(shè)備腐蝕及防護(hù)措施[J].石油化工腐蝕與防護(hù),2006,23(2):12-15.

[4]陳進(jìn)華,環(huán)丁砜劣化再生樹(shù)脂失效原因分析。

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